900 MW机组循环水系统及运行方式优化 900 MW机组循环水系统及运行方式优化

900 MW机组循环水系统及运行方式优化

  • 期刊名字:华东电力
  • 文件大小:155kb
  • 论文作者:唐建平,吴军
  • 作者单位:上海外高桥第二发电有限责任公司
  • 更新时间:2020-11-09
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论文简介

第36誊第2期羊柬電力VoL.36 No.22008年2月East China Electric PowerFeb.2008900 MW机组循环水系统及运行方式优化唐建平,吴军(上海外高桥第二发电有限责任公司,上海200137)摘要:针对外高桥第二发电有限责任公司 900 MW机组的循环水系统存在的安全经济上的设计缺陷,通过分析,详述了循环水系统优化前后的改进措施,对已经采取的技术改进措施进行总结论证,提出了一一些新的改进措施和想法。关键词:循环水系统;循环泵;节能降耗作者简介:唐建平( 1953-) ,男,副总经理,汽机专业工程师,从事电厂技术管理和脱硫工程管理。中图分类号:TK263文献标识码:B文章编号:100 -9529(2008 )02-0021-04Optimization of circulating water systems of 900 MW unitsTANG Jian-ping, WU Jun(Shanghai Waigaoqiao No. 2 Power Generation Co. , Ltd. , Shanghai 200137, China)Abstract:To solve the design defects of the circulating water system of the 900 MW unit in Shanghai Waigaoqiao No.2 Power Generation Co. , Lid. , the optimization measures are proposed. The adopted improvement measures are sum-marized, and some new measures are put forward.Key words:circulating water system; circulating pump; energy saving and consumption-educing组,西门子公司也是第- -次设计这种型号的汽轮1概述机,因此在循环水系统配置中,存在主要问题如上海外高桥第二发电有限责任公司安装2台.下。900 MW汽轮发电机组。其中汽轮机采用SIE-(1)公司原设计每台机组配置2台50%容MENS公司(西门子)生产的HMNN型汽轮机,锅量的循泵,机组正常运行时,2台循泵运行,无备炉采用由德国ALSTOM能源公司( EVT)设计生用循泵,西门子公司热控设计中也未对循泵互为产的超临界直流塔式炉。2台汽轮发电机组已分联锁逻辑作相应设计,因此无法实现冬季循泵1别于2004年4月及2004年9月投入商业运行。台运行、1台备用的运行方式。由于我公司安装的是国内第1台900 MW机(2) 2台机组间设有循环水母管联络阀,可头尾各取1屏,合计24屏;在脚手架可以到达的47处不合格,存在较多的根部缺陷,有未熔合,内.二过部位随机取4屏,对其弯部进行氧化物聚积凹,也有气孔,为了确保质量,共对不合格管子69测量,除在四过人口48-12 、48-15发现少量约10个中的24个焊口进行返修处理,其余的45个监督g,长50 mm外(48-15更轻微),其它均未发现。运行。这次检查也大大提高了锅炉的安全性,减少对这些轻微可疑氧化物来源,在后续运行中列人了锅炉由于焊口质量引起爆管的可能。跟踪分析。参考文献:5.8基建遗留未查的焊口全面检查虽然没有发现焊口泄漏引起的爆管,从锅炉安1] 郭延秋主编大型火电机组检修实用技术丛书锅炉分册全稳定运行的角度出发,对金属检验未拍片检查2]中国煤化工动力卷[M].北的焊口进行补查是非常必要的。基建遗留共306个受热面焊口,利用1C01检修进行全面检查。从收稿日期:2007-12-31:HCNMHG检验的结果看,确实有许多焊接质量不理想,新有本文编辑:王延婷22(总148)羊束電力2008 ,36(2)用于在2机3泵或检修等特殊运行工况下,将2导致事故。台机组的循环水系统打通运行。但是,由于西门为此,在6号机组调试阶段,我们要求西门子子公司在热控设计中未对2台机组间的循泵互为公司另外设计了循泵互为备用联锁逻辑。但由于联锁逻辑作相应的设计,加上循环水母管联络阀种种条件限制,在机组调试阶段,对此逻辑未作调在控制室无法操作且无联锁保护,因此,无法真正试。2台泵投入商业运行后,热工人员在电试院专实现春、秋季2机3泵的运行方式。家和运行人员的配合下,自行设计了循环水母管低由于这些问题的存在,很难满足公司进- -步:水压自启动逻辑回路,同时对西门子公司设计的循节能降耗、经济运行的要求。若不作系统优化,而泵互为联锁逻辑中的不合理部分进行了修改。简单地采用1机1泵或2机3泵的运行方式,将在2006年4月5号机组的5C02和2006年9会给机组的安全、经济运行带来隐患。本着完善月6号机组的6E01检修中分别在DCS中安装了系统、优化运行、节能降耗的指导思想,对循环系循环水母管低水压自启动逻辑,并同时对循泵互统进行优化改造,取得了初步的成效。为备用联锁逻辑及循环水母管低水压自启动逻辑进行了校验调试工作。2设备简介在机组正常运行时停运1台循泵,做单台循2.1循泵技术参数泵试验毕竟存在一定风险,于是分别利用2006年配置(每台机组) :2 x50% ;10月10日的6号机组启动和10月11日5号机循泵型式:固定叶角、立式混流泵;组启动的机会,从启动的初始阶段就采用单台循循泵型号:SEZ 22-160;泵的运行方式,在机组逐渐增加负荷过程中,监视扬程:18.3 m;凝汽器背压变化情况,直到满负荷。虽然循环水额定流量:56 448 m'/h;母管压力降低了近0.05 MPa,但在整个启动过程旋转方向:从电动机向泵看为顺时针;中凝汽器背压变化符合要求。当时循环水进水温泵制造厂:KSB;度为25C。综合各种因素确定了低水压自启动额定电压:10 000 V;的定值(0.03 MPa)。额定电流:277 A;3.2循泵由1 机2泵改为1机1泵运行后遇到电动机额定功率:3 600 kW;的问题及解决措施电动机制造厂:TOSHIBA。1台循泵运行后,循环水母管压力降低到2.2循环水系统( 见图1,图2)0.05 MPa左右,有时受潮位影响,甚至低至0. 04循环水系统主要包括取水口、进水管、进水前MPa,离0.03 MPa备用循泵自启动定值过近,稍池2台50%容量的循泵、循环水泵出口管道、凝有波动,很容易造成备用循泵的自启动。另外,如汽器、虹吸井、循环水排水管、排水井、排水管和排果凝汽器虹吸有问题的话,也不能保证凝汽器循水头等部分组成。环水的充满度。循环水系统的主要功能是向汽轮机的凝汽器由于胶球清洗系统对循环水在钛管中的流速提供冷却水,将汽轮机低压缸进人凝汽器内的排有>2.08 m/s的要求,因此改1机1泵运行后,必汽,通过热交换进行冷却并凝结成凝结水。此外,须保证一定的流速才能使胶球清洗系统正常运行。系统还为渣补水系统石子煤补水系统、化学净水因此,为了适当提高循环水母管压力( >0.05系统和开式水系统提供水源。MPa) ,同时保证循环水在钛管中的流速>2.08 m/s,将备用的一组闭冷器循环水阀门关闭,并适当调3循环水 系统运行方式优化节凝汽器出水门的开度。解决了这一问题。3.1运行方式优化循环水母管压力降低,导致石子煤系统补水由于原设计中没有采用1台循泵的运行方量减中国煤化工子煤系统补水式,因而也未设计循环水压力低自启动的热工回量不CNM H G,路。如果就此采用单台循泵运行,显然存在安全」床水凯的小示机不用时是闭式循环方隐患。当循环水压力突降时,处理不及时就可能式,正常运行时理应只需少量补水,为什么循环水唐建平,等900MW 机组循环水系统及运行方式优化23(总149)前池水位<7 500 mm跳循泵旋转滤网差压> 700 mm跳循泵州前池,池排水井精过机挣污沟h0W2①AOWZTAA0UV27|环快聚黔$采明必聚合必界冲洗水票6B④T冲洗水票sA①T 冲洗水泵B⑥K水B-38百百至净水升压秉至炉石子煤系统蓄水箱石于健补木6万B-30石子保朴不8门图1厂房外循环水系统简图$机闭冷暴柄出管气书机团冷器工业本[团冷幕5A循出警空40系统来时出介气器胶球象SA凸)进工国控织文32-国.国一-文赚汽舞胶境泵5B.进气市球网板SAXIKID 不动球网板SB 进气T, @由>每n-餐兴器加i球室5A1 出承门2“出水门2珠室SB .文蔡汽器如球室SB一出永门的团冷器SA的团冷器5B时出的确进一o时越”循出三2中国煤化工¥楼李TYHCNMHG-30图2厂房内循环水系统简图24(总150)单柬電力2008 ,36(2)母管压力降低了0.05 MPa后,系统内水量就不能统运行方式优化后,大大减少了次酸氯钠的用量,满足需要了。通过检查、分析发现石子煤斗喷泵每月下降约40 t,全年少用次酸氯钠约280t。降进口门存在泄漏现象,水通过石子煤斗溢流门流低了费用,保护了环境。到石子煤事故排放池。又由于石子煤事故排放泵表1《循泵运行方式优化》项目节能l计算表运行不正常,水又通过溢流口流到机组排水槽,就改造前改造后造成系统内水量流失,不能满足需要。2机4泵2机3裂" 2机2菜2)~循泵单耗/MW.h3.2913.002.698通过检修石子煤斗喷泵进口门,定期清理石预计2000年机组平均运行小时/h7956300004966子煤事故排放池,疏通石子煤事故排放泵出口管预计2007年全厂循泵耗电量/MW.b 104732.784 27009 26 742.576预计200年全厂循泵节电量/MW.h50981.208道,改进石子煤事故排放池水位测量装置,改变石相当于节省标准保/15049.6526子煤事故排放泵控制逻辑,加装系统卸压阀等措节省煤炭成本/万元842.7805增加上网电量/MW●h48941.9施后就能使系统漏水量减少,补水量也随之降低。增加售电收人万元1 683.6033即使在循环水母管压力降低后,也能满足石子煤改造后总收益/万元2526.3838系统补水需要,而且节约了水源。.注:I)循环水温度>2553.3通过循环水 系统性能试验,确定最佳的循泵2)循环水温度<50,运行方式切换点5结语由于没有经过循环水系统性能试验,因此,在通过对循环水系统运行方式的优化,我公司循环水进水温度259C时,采用1机1泵的运行方在节能降耗上取得了很好的成绩,但还有潜力好式,还不一定是最佳的循泵运行方式切换点,另.挖,如在1台机组检修阶段,利用运行机组的循环外,负荷率的高低与循泵用电率也有一个最佳配水来供闭式热交换器冷却水,从而达到停运机组合点,我们将邀请电试院、西安热工研究院来我公循泵不必运行的目的。司,对循环水系统进行性能试验,以确定最佳的循在今后的工作中,将通过对循环水系统改造和泵运行方式。逻辑的修改运行方式的合理调度等措施,继续完4优化效果(见表1)成循环水系统运行的优化,届时,相信在春、秋季,为防止长江水中的微生物在凝汽器、冷却器甚至夏季的厂用电率会进一步下降,从而为我公司等换热器上附着,影响换热效果,在循环水泵进口创国际- -流火力发电厂目标的实现创造有利条件。收稿日期:200801-29采用定时加次氯酸钠药品的方法解决。循环水系本文编辑:郑文彬电力简讯昆山将拥有3座500 kV变电站由昆山市供电公司与江苏省电力部门共同规划的1座500 kV昆山南变电站立项,得到国家电网公司认可;昆山第2座500 kV的苏州东变电站,2008年春节过后将投入建设。据介绍,到2011年,昆山市将拥有3座500 kV变电站.昆山电网将相对自成-体并与苏州电网形成相对“并联"的供用电格局。据了解,目前,供应昆山市的电源点主要为太仓市沿江电厂和500 kV石牌变电站。装机总容量为2 360 MW的沿江电厂,除了承担太仓市1 000 MW的用电负荷外,还承担了昆山1360 MW的用电负荷。位于巴城镇石牌工商区的昆山首座500 kV石牌变电站,目前拥有2台容量为750 MW的主变压器,其中1 000 MW负荷满足昆山用电需求。2008年,国家电力部门将投入巨资在昆山建设500 kV的苏州东变电站,设计拥有2台1 000 MW变压器的这座电站,将向全市提供1 000 MW的用电负荷。该高压变电站建成投运后,昆山将有2座500 kV等级的变电站和1座发电厂,同时从东、北西三个方向为昆山服务昆山电网和苏州地区大电中国煤化工高。YHCNMHG(本刊讯)

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