

型煤气化试烧小结
- 期刊名字:化肥工业
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- 论文作者:陆军
- 作者单位:安徽淮化集团有限公司
- 更新时间:2020-03-23
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第35卷 第2期化肥工业2008年4月型煤气化试烧小结陆军(安徽淮化集团有限公司淮南232038)摘要介绍焦炭炉改型煤和富氧气化的工艺试验。 总结试验中存在的问题,提出相应的改进措施。改烧型煤后可缓解焦炭原料来源紧张、价格高的问题。关键词焦炭炉型煤富氧气化Brief Sum-Up of Trial Burning for Gasification of Mold CoalLu Jun( Anhui Huainan Chemical Group Huainan 232038)Abstract A description is given of the engineering test on gasification by replacing coke withmold coal and oxygen-enriched air. A sum-up is made of the problems in the test, and appropriate im-provement measures are proposed. By burning mold coal, the problems of very tight supply of cokefeedstock and its high price may be solved.Keywords coke gasifer mold coal gasification with oxygen: enriched air安徽淮化集团有限公司合成氨一厂造气车间.表2工艺条件对比表8*炉为03 000 mm UGI炉,原设计以焦炭为原料,吹风蒸汽流量/温度/炉条机循环使用径向均布型炉箅,采用间歇气化生产合成氨(t.h1)转速/原料气。公司决定改烧型煤后,经过加煤布局、型阶段(m3●上下炉炉(r.时间/煤输送等多方论证,最终确定在8"炉实施型煤试h-)F min-)'烧方案。第114 000-6.5 6.0 560 26015 0001 000试烧共分3个阶段:①2006年9月10日至18 000~700-10月16日,停运自动加焦机,采用吊桶直接投第27.0 6.5 500 35015020 000850煤,仍用原气化焦炭的均布型炉箅;②10月20日至11月20日为间歇试烧第2阶段,更换并使用气化工艺要求:维持较高的干燥、干馏层及适型煤专用炉算;③2007年1月25日至2月14日宜的炉面温度,稍高的炉底温度,遵循上吹强而为富氧试烧阶段。型煤质量分析数据见表1。短、下吹弱而长的原则,维持适当的火层并通过工表1型煤质分析表/(% ,质量分数)艺调整使炉内有轻度而疏松的疤块。日期水分灰分挥发分固定碳1.2 经济效果2006-101.3023.8511.7263.13第1和第2阶段经济效果对比见表3。2006-110.8422.118.5168.54 .表3经济效果对比表2006-120.9621.14 .11.1266.78灰渣2007-010.2323. 589.2266.97单炉蒸汽带出残唤吨氦产气(号/产氨V 分解物/质量煤耗/(m' .h-1)1试验情况d-1)%4-1分数/↑1.1 工艺条件第1 4 000 +20030 46.524500 28.92 1.65第1和第2阶段工艺条件对比见表2。第24800士20036 51.25 5100 23.71 1.755第35卷第2期化肥工业2008年4月1.3 工艺指标高至61 Vd,吨氨煤耗由1.7 t降至1.2 t,灰渣残间歇与富氧气化工艺指标对比见表4。碳质量分数从25%降至12% ,带出物质量分数降表4气化工艺指标对比表至2%以下,尤其是炉下温度得到有效控制,避免项目问歌气化富氧气化了高温对炉下设备的危害。气体产量/(m’.h-)4 800+200 8 500 *200单炉产氨(t.d")36613存在问题吨氨煤耗/!1.65-1.75≤1.20(1)型煤质量波动及人工停炉加煤影响单炉帶出物质量分数/%≤12≤2能力的提高。无论采用何种方法、何种粘结剂,必蒸汽分解率/%51. 2558.00-64.00须保证型煤质量,只有高强度的型煤才能保证高灰渣残碳质量分数/%25.62 :12.40煤气组分/% (体积分数)负荷生产,否则不仅带出物多、煤耗高,而且直接CO210.820.2影响发气量。厂家提供的配方仅作为参考,用户CC32.727.0必须根据本单位实际情况,通过摸索生产出符合H43.936.7需要的高质量型煤。N:9.513.0经过多次从煤运系统输送测试,型煤破碎率2.62.7很大。在现有型煤强度条件下,采用吊桶直接投煤是保证型煤粒度完整的唯一方法。 但人工停炉2试烧阶段说明加煤每班耗时1 h左右,即少产氨达6Vd以上,(1)第1阶段单炉能力受到- -定的影响。使用原均布型炉算,风量仅能维持14 000~(2)多台炉型煤气化,吊运系统尚需改进。15 000 m'/h;煤气炉火层难以控制,炭层轻度吹8"炉单炉运行时,型煤吊运量超过60 Vd,现有两翻现象较频繁并伴有小风洞及漏炭;经熄火检查套电动葫芦处于高频率使用状态,期间已维修多发现,原炉算最下面两层风道被全部堵死;单炉生次。一旦7"炉型煤投运,每日120 t型煤量将使产能力近30 Vd,日气化型煤45 t左右;由于炉下吊煤装置处于严重超负荷状态。另外,两台型煤高温,下吹管线一段及炉底三叉管烧损更换。”炉加煤,其煤桶上、下煤周转将占用大量时间,特(2)第2阶段别是每班集中下灰清理时间段,煤气炉作业时间更换型煤专用炉箅后,风量提高至18 000 ~会受到严重影响。20000m'/h;炉上、下带出物增加明显,两次单炉(3)闪蒸汽带水。8"炉蒸汽管线外接合成氨系统停车大清理时,仅下吹管线和燃烧室共清理二厂闪蒸汽,试烧期间多次出现蒸汽带水事件,不带出物分别达15.0t和19.8 t(洗气箱及烟囱除仅恶化工艺操作,而且危害设备耐火砖内衬,燃烧尘器未统计在内);单炉发气量增至4 800 m/h室切线入口及拱圈处耐火砖大面积脱落,内壁及左右,单炉能力接近36 Vd,日气化型煤58 -62 t;格子砖已有碎裂和粉化现象,单炉系统曾停车处同样由于高温影响,炉底中心管直管段及下吹管理1周;闪蒸汽杂质堵塞仪表导压管,蒸汽流量显线烟袋窝被迫更换。示经常出现偏差;闪蒸饱和蒸汽影响蒸汽分解率(3)第3阶段及煤气组分。针对间歇气化料层热损大(吹风气放空)、气(4)煤气质量下降。型煤固定碳质量分数化效率低、系统带出物多、炉下设备损坏频繁、生62% ~69% ,灰分质量分数20% ~ 25%,富氧气产能力低及吹风气对大气造成污染等弊端,结合化后,煤气中CO体积分数18% ~21%,(C0 +本公司富氧气化成熟的操作经验及型煤粒度偏小H2)体积分数62% -65%, 气体质量较块煤下的特点,2007年1月25日率先在国内对型煤进降。块煤固定碳质量分数≥75% ,灰分质量分数行富氧气化试验。目前已安全连续运行30多d,≤18% .煤气中CO体积分数13% ~15% ,(C0+无论从经济、操作、维护和环保等方面观察,富氧H2)体积分数72% ~ 75%。在现有的负荷条件气化明显优于间歇气化。单炉能力从36 Vd提下,3台劣质原料富氧气化(2台块煤,1台型煤),58第35卷第2期化肥工业2008年4月混合煤气中CO2和H2S含量已有上升趋势,随着容量,增设定容式加煤机,实现不停炉加煤,提高型煤投运量增加,系统CO2和H2S含量也将大幅单炉产氨能力。增加,给脱硫、变换和脱碳系统造成影响,应做好(2)提高型煤强度,降低型煤温度,改进型煤相应的处理预案。质量,最终通过煤运皮带输送并使用自动加煤机(5)操作环境不达标。输送至现场容煤桶内提高生产能力和改善现场环境。的型煤存在自燃现象,有的甚至已完全烧成灰烬,福建三明化工有限责任公司2004年引进型人工加煤时,现场粉尘含量大。这不但增加入炉煤生产线,经过两年生产实践,其型煤冷强度已达消耗,而且还造成现场粉尘超标,多炉运行时情况70 kg/球,且粘结剂中不掺烟煤,并运用加煤机自将更为严重。另外,容煤桶内自燃高温使阀杆穿动加煤。可考察其型煤制作技术以达增产、增效销钉强度降低,危害型煤起吊安全。目的。(6)本公司自产型煤除冷强度存在差距外,,‘(3)暂停使用带水闪蒸汽,或增设分离器和浸水强度也远达不到其它企业浸泡24 h单球抗过热器,提高单炉气化强度并改善煤气品质。压25kg要求。(4)吊运装置易损件备品应准备充分,要做(7)8"炉大修时,落炉底使用的滑轮三角支到更换及时,确保型煤炉连续稳定运行。架将阻碍型煤吊桶向7*炉输送,如何保证其它型(5)雨季型煤输送和吊运时,吊装口加设防雨煤炉的型煤供给将是一个难题。棚保护葫芦电器设备及容煤桶上进行加盖处理。(6)继续调整气化工艺条件,摸索最佳工艺,4改进措施掌握其规律,实现优化操作。(1)在现有型煤强度条件下,修改型煤吊桶:(收稿日期2007-03-21)(上接第56页)但要完全做到达标排放还任重而道远。尤其随着表2余热锅炉烟气监测结果原料煤本地化,劣质煤、粉煤日益被中、小氮肥生标千烟尘排SO2排NO,排产企业所广泛采用,确保尾气达标排放已刻不容项目流量/放浓度/缓。m'.h1) (mg.m-) (mg.m~3) (mg.m-)针对该问题,本公司在吹风气余热回收装置除尘器进口794592 76620630尾部设置静电除尘器,通过1年多的生产实践,证除尘器出口73 22310.3明这是最有效的配置,从而保证烟气达标排放。排放标准值≤250≤850虽然经燃烧炉炉内脱硫(因吹风气夹带的碳化煤中,因吹风气夹带一定量未被旋风除尘器收集下球粉末含有石灰成分) ,本装置排放烟气中的SO2来的微粒细灰,因静电吸附作用,将逐渐吸附在锅含量能做到达标排放,但对于不是以碳化煤球为炉炉管上,影响锅炉炉管传热效果,最终导致排烟原料的造气吹风气余热回收装置,除了在尾部设温度升高。置静电除尘器外,还应考虑设置高效湿法稀氨水.针对该问题,公司在第2套非预混二重风蓄脱硫装置,以确保达标排放。热型燃烧炉建设时,先后在余热锅炉机组及前置4结语水冷段共安装9台声波吹灰器,虽有一定吹灰效果,但仍未能彻底解决排烟温度升高问题。为此低温节能型吹风气余热回收技术具有技术先本次设计借鉴以往使用局部压缩空气带砂冲灰的.进、安全稳定和节能环保效果明显等优势,该装置经验,装置仍沿用了声波吹灰器+每循环吹风气的成功应用,符合当前国家提出的“减量化、再利带一次粗颗粒来冲灰的运行模式,从而达到了稳用、资源化”的循环经济发展模式的要求,对合成定排烟温度的目的。氨工业的发展具有重要的参考价值,是一项值得3.2环保达标问题推广应用的节能新技术。低温吹风气集中燃烧虽然减少了烟尘排放,(收稿日期2007-12-20)59
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