

循环水系统积垢处理新技术
- 期刊名字:汽轮机技术
- 文件大小:548kb
- 论文作者:周文远,杨道平,李跃平,程胜荣
- 作者单位:松藻煤电公司发电厂
- 更新时间:2020-06-12
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第47卷第5期汽轮机技术vo.47N.52005年10月TURBINE TECHNOLOGY0ct2005循环水系统积垢处理新技术周文远,杨道平,李跃平,程胜荣(松藻煤电公司发电厂,重庆401445)摘要根据热力发电厂凝汽式汽轮机的实际情况采用先进的新技术一循环水加药不停机清洗循环水系统的积垢,达到彻底清除系统硬垢的目的,为电厂创造更好的经济效益。关键词循环水系统;积垢;不停机清洗分类号:TK68文献标识码:B文章编号:10015884(2005)05039103Disposal Circular Water Systemic Accumulative Muds New TechnologyZHOU Wen-yuan, YANG Dao-ping, LI Yue-ping, CHENG Sheng-rongSongzao Coal-electricity Corporation power Plant, Chongqing 401445, China)Abstract: According circle water system of reheater& mater of fact, adoption advanced new technology--No cease turbinesweep clean circular water systemic accumulative mud through accretion drug in circular water, accomplish complete weetout systemic mud, create preferable economic earmings for power plantsKey words: circular water systemic; accumulative mud; no cease turbine sweep clean1.2系统设备材质0前言碳钢、黄铜1.3根据电厂日常运行状况及打开设备检查情况凝汽式汽轮机是现代火电站和核电站广泛采用的典型根据电厂日常运行状况及打开设备检查情况,实际运行汽轮机。凝汽设备是凝汽式汽轮机装置的一个重要组成部参数大致如下分。它工作性能的好坏,直接影响到汽轮机装置的经济性和(1)循环冷却水量4000m3/h安全性。(2)系统贮水量3000m凝汽设备在汽轮机装置的热力循环中起到冷源的作用,(3)凝汽器进水温度:35℃-41℃降低汽轮机排汽压力和排汽温度,可以提高循环热效率,凝(4)凝汽器出水温度:40℃~50℃汽器冷却表面的污脏或结垢,是凝汽器运行中容易出现的问(5)进出水温差8℃-10℃题。针对我厂凝汽器结垢问题的分析和处理措施,对于其它(6)浓缩倍数:1.6~20电厂有一定的指导作用。(7)补充水量:>200m3/h热力发电厂中循环水主要用于冷却在汽轮机作完功的部分机组长期低负荷运行,且频繁停机清洗。乏汽。由于冷却水的水量大,处理困难,运行时温度较低,对冷却水的水质要求比给水低得多所以冷却水只做一般防垢2循环水系统结垢机理和存在问题处理。当水质不良时,会造成凝汽器铜管生成附着物凝汽器端差升高,真空下降影响汽轮机的出力和运行的经济性。2.1循环水系统结垢机理21.1凝汽器铜管有机附着物的形成松藻煤电公司发电厂循环水系统概况空气给冷却水带来了藻类、孢子和菌类。这些微生物在适当温度下成长、繁殖进行光合作用放出粘液。这些粘液1.1设计运行参数成了附着物的媒介质将水中的粘泥和植物残骸等粘附于凝(1)循环冷却水量5000m3/h汽器铜管内形成粘垢。(2)系统贮水量300mx32.1.2循环水系统的结垢(3)冷却塔进水温度:42℃~52℃中国煤化工碳酸盐类为主。在运(4)冷却塔出水温度:32℃~40℃行的(5)进出水温差8℃~12℃溶的CNMHG生受热分解,生成难(6)浓缩倍数1.8-22Ca(HCO3)2→→CaCO3+CO2+H2O(7)补充水量:150m3/hCaCO3沉积在凝汽器铜管内和随冷却水流动沉积在冷收稿日期:20050329作考费括(1973).男,重庆綦江人,工程师,长期从事汽轮机的运行和设备检修等技术工作。392汽轮机技术第47卷却塔的填料中。(2)成立在线清洗小组,协调解决清洗过程出现的各种2.2该厂循环水系统存在的问题问题,对清洗中需特别关注的部位要定时定员观察,发生(1)整个水系统的机冷塔填料结垢堵塞严重既有碳酸特殊情况应有解决措施和材料准备。钙硅酸钙、磷酸钙、硫酸钙等硬垢,又夹有因微生物繁殖而(3)将所需分析项目、分析方法、所需药品通知电厂,作产生的粘泥软垢;喷雾冷却塔的喷头也有不同程度的堵塞;好分析准备。上述二者造成布水极不均匀,冷空气流量减少,热水的降温(4)将清洗及预膜所需药品运到现场调试好加药装置,效果下降对下一步到凝汽器去冷却蒸汽和自身的再降温构按要求作好监测试片和分析准备(仪器与分析6名人员),在成了恶性循环。清洗前一天呈待命工作状态。(2)整个循环水管道结垢严重,多年以来未对循环冷却(5)电厂准备好劳动防护用品及酸碱烧伤急救药品。水系统作有效阻垢处理,且长达数年未对整个水系统管道作4.3杀菌剥离操作清洗除垢处理;部分管道及弯道已因结垢而缩小管径三分之4.3.1目的,严重减少冷却水的单位时间循环量,使凝汽器热量不能除去设备及管网在运行中产生的生物粘泥、菌藻和油污及时移走影响汽机真空;同时使冷却水温度上升造成结垢等主要为了清除和剥离循环水系统的有机微生物更快,加剧了水系统的恶性循环4.3.2所用药剂(3)油冷器、空冷器数年未作清洗结垢同样异常严重,WB-103B:粘泥剥离剂;WB-205:渗透剂;WB-206:除了设备自身带病运行外,同时也对相关的系统设备构成了消泡剂。影响4.3.3工艺条件(4)电厂平时只对凝汽器作清洗因为停机清洗会给连WB-103B:300mg/L~500mg/L;WB-205:200mg/L~续生产带来损失,且高浓度的酸洗在操作上技术要求亦需更300mg/L;温度:常温~40℃;时间;12h~24h;流速:0.6m/专业,所以往往造成要么过洗,要么未洗彻底;一句话,停机8-1.2m/清洗损失较大,且不全面不彻底。4.3.4分析项目及频率H值:次/4h;总铁:1次/4h;浊度:1次/4h;Ca2:1次3新处理措施4.3.5杀菌剥离操作根据该厂系统分布和实际情况,以及不停机清洗法的特(1)将循环水池水位排放到安全低水位,将备用泵投运点,与重庆维邦公司制定不停机清洗凝结水系统积垢方案的调节循环冷却水量到最大,进行水冲洗主要内容如下:(2)取样分析循环冷却水的pH浊度、总铁及Ca2;(1)对整个水系统各相关设备作一次科学彻底的清洗除(3)向循环水池投加WB-205渗透剂,并用清洗剂调节垢处理及预膜处理是非常必要的,实现不停车的、安全的、科pH值在7.0~75,向循环水池中投加WB-103B剥离剂,进学彻底的连续清洗预膜,再配套实施水质稳定处理方案。行杀菌剥离;(2)具体的操作见下面的清洗预膜步骤。(4)当循环水池出现泡沫时应投加WB-206消泡剂进(3)清洗预膜评定:行业标准:行消泡;a)循环水挂片监测清洗除垢率80%~90%。b)挂片(5)每2h补加一次WB-103B、WB-205。测碳钢腐蚀率小于6.0g/(m2h),铜腐蚀率小于20(6)当水中浊度达到最高并维持2h~4h,或呈下降趋势g/(m2·h)ac)预膜挂片监测在阳光下有兰色色晕。时用补充水置换循环冷却水,当浊度小于15mg/L时,杀菌剥离结束转入下一步清洗4循环冷却水系统化学清洗预膜实施方案44清洗除垢、除锈操作4.4.1目的4.1方案的制定除去设备及管网在运行中产生的水垢及腐蚀产物,如铁清洗方案分4步进行。锈、凝汽器铜管和冷却塔填料的硬垢,此步骤为不停机清洗第一步:杀菌剥离粘泥的主要内容。第二步:清洗除垢及腐蚀产物;4.4.2质量要求第三步:预膜处理;(1)除沉积物效率应达到80%~90%;第四步:高浓度水质稳定剂补膜处理。(2)清洗时的试片的平均腐蚀率碳钢小于6g/(m2·h)、清洗预膜工程步骤铜小于2g/(m2·h)(执行《工业设备化学清洗质量标准》水冲洗→剥离粘泥→置换→除垢及腐蚀产物→置换中国煤化工预膜→置换→高浓度运行补膜→转入正常运行。4.4.3CNMH(1)按照清洗方案对循环水系统加药装置排污阀门、缓蚀剂;W-204:金属离子稳定剂;吻剂WB-301:铜4.2清洗前准备缓蚀206:消泡剂;WB补充水阀门、在线pH仪表等逐一确认使其能满足清洗时加505:污垢分散剂;WB-604:金属离子分散剂;NaoH:药排污和补水需要,若不能满足,应采取临时措施。(30%-40%)自备。第5期周文远等循环水系统积垢处理新技术3934.4.4工艺条件4.5.5分析控制项目及频率pH值20-3.0;温度:常温-45℃;流速:.5m/-1.0pH值:pH计连续测定;总磷:1次/4h;浊度:1次/4h;总m/s;时间:24h-72h铁:次/4h;Ca2:1次/4he4.4.5分析项目及频率4.5.6预膜操作pH值连续测定;总铁:1次/2h;浊度:1次/2h;Ca(1)当清洗置换结束、循环冷却水参数达到要求后,方可进行预膜。4.4.6清洗操作(2)清洗后的循环水系统,保持低水位,使循环水流量达(1)杀菌剥离结束后将循环水池水位排放至安全低水到正常流量位,取样分析循环冷却水的pH、浊度总铁及Ca2;(3)均匀投加WB-203预膜剂在冷却塔底部水中同时(2)在循环泵出口管线上安装在线pH计连续测定pH用H2SO4调节循环预膜液pH在5.5-6.5,并保持预膜液pH值值在此范围内。(3)向循环水池内缓慢加人WB-207,将循环冷却水pH(4)投药后30mn按分析控制项目及频率分析预膜液调节到5~6补加WB-203,控制总磷(PO43计)在120mg/L±20mg/L范(4)将WB-305、WB-301均匀加入冷却塔下面的集围内;并投加WB-505分散剂。水池内(5)挂人碳钢试片在预膜液中,观察预膜效果。(5)再将WB-204金属离子稳定剂慢慢倒入循环水池(6)运行12h,取出预膜试片观察预膜效果,当试片在阳光下有明显的色晕且无点蚀,再运行1h,预膜结束(6)继续加入WB-207,将循环冷却水pH调节到2.0(7)进行预膜后置换,大排大补。在置换过程中用30,在清洗过程中连续加入WB-207,保持循环冷却水中H2SO4调节pH值在60~7.0,待总磷(PO3)<20mg/L时pH值在20~3.0范围内;停止pH值的调节当总磷(PO3-)<5mg/L时,即投加水稳(7)在冷却塔下部水中挂入有带垢试片及测定腐蚀率用药剂转入高浓度运行碳钢、铜试片4.6高浓度补膜运行操作(8)清洗液循环lh后,按控制分析项目及频率进行分4.6.1目的析,并控制分析项目在工艺控制条件范围内;进一步对系统进行补膜使系统安全过渡到正常运行状(9)每2h补充循环冷却水系统中损耗的WB-305、WB态4.6.2所用药剂(10)清洗过程中系统不排水;WB-71:高效阻垢缓蚀剂(1)若循环清洗液中出现泡沫时应投人WB-206消泡4.6.3工艺条件剂pH值:7.6-8.4;WB-711:150mg/L;温度:运行温度;(12)若循环清洗液中出现Fe应适当补加WB-204;流速:0.5m/~1.0m/s;时间:24h(13)若循环清洗液两次分析Cn2及总铁趋于稳定,而4.64分析控制项目及频率监视试片的垢基本干净,则停止加人WB-207,再循环1h左pH值:1次/4h;总磷:1次/4h;浊度:1次/4h;总铁1次右,化学清洗结束。/4h;Ca2:1次/4h;正磷:1次/4he(14)清洗结束后立即大排大补降低循环水中Ca2、总46.5操作铁及浊度,当pH升高到34-3.6,立即在循环水池内加人(1)关闭排污阀,控制正常水位,循环水量恢复正常状WB-505、WB-204、WB-604,大排大补到pH达到6~7态;时若此时总铁<1mg/L浊度<10mg/L,则清洗后的置换结(2)均匀投加WB-711水稳剂于冷却塔底部水中;束,转入预膜步骤(3)投药30min后按分析控制项目及频率分析,并调节4.5预膜操作到指标范围内;4.5.1目的(4)运行24h,进行置换,当总磷降到5mg/L时,即转人使洁净的处于活化状态下的新鲜金属表面形成致密而正常运行耐蚀的保护膜,提高水稳剂抑制腐蚀的效果。4.7注意事项4.5.2质量要求(1)在化学清洗前水冲洗若发现循环水系统泄漏,不能预膜碳钢试片表面无锈迹试片在阳光下观察有明显的进行清洗必须将泄漏点处理好后再进行清洗;若在清洗过色晕程中发现泄漏应文即停止化学清洗否则不能达到质量的4.5.3所用药剂要求中国煤化工WB-203:预膜剂;WB-505:分散剂;H2SO4(98%)自CNMHG末产生,应注意循环水备;NaOH(30%~40%)自备。池水位。4.5.4工艺条件(3)化学清洗现场应有充足的照明。pH值:5.5~6.5;总磷:120±20mg/L;温度:常温(4)排放化学清洗液时应用石灰调节pH值达到6~940℃;流速:0.5m/s~1.0m/s;时间:12h~24h时排放。(下转第347页)第5期郭江龙等单元进水系数在汽轮机性能试验计算中的应用347(1)矩阵B=|b,|为m+1阶方阵。计算模块作为高级矩阵语言之一的 MATLAB语言具有无可(a)主对角线(i=)元素当i=j=m+1时,b=1;否则比拟的优异性能其封装了许多常用的矩阵运算,通过其API接口还可以方便地与其它应用软件(如Excl、 Delphi、vC等)(b)上三角矩阵(
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