

天然气蒸汽转化改造制乙二醇合成气探讨
- 期刊名字:大氮肥
- 文件大小:172kb
- 论文作者:邢涛,李峰
- 作者单位:中石化宁波工程有限公司
- 更新时间:2020-10-02
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2014年8月Aug. 2014第37卷第4期Large Scale Nitrogenous Fertilizer IndustryVoL37 No 4天然气蒸汽转化改造制乙二醇合成气探讨*邢涛李嶂(中石化宁波工程有限公司浙江宁波315103)摘要:为满足乙二醇装置所需合成气的要求,对凯洛格天然气蒸汽转化装置进行改造,重点从方案研究、方案确定、工艺原理及流程配置等多个方面进行分析通过选择适当的改造方案合理调节二段转化炉氧气CO2和水蒸气的配比,达到乙二醇合成气所需的化学当量比满足下游产品的需求。关键词:天然气蒸汽转化二氧化碳乙二醇合成气国内某厂原合成氨装置为20世纪70年代引是进的凯洛格工艺,随着天然气价格的持续上涨,企2CO+1/202+4H2=(CHOH)2+2H0(5)业的生产效益开始下降;2003年开始进行了“煤代综上所述,采用此方法制乙二醇需要CO和氢天然气”原料路线改造工程,并进行了产品升级改气两种原料,其中H/CO约为2:1(摩尔比,其中造,停运原有化肥装置,新上乙二醇装置,合成气氢气略过量),CO为偶联反应单元的原料气,H2为源来自粉煤气化装置。由于该厂气化装置为单炉加氢单元的原料气。配置,且气化工艺流程长、系统复杂,根据近几年传统的凯洛格天然气蒸汽转化法采用一段蒸的运行情况,实现长周期、连续稳定运行的难度较汽转化、二段空气转化,生产的合成气(H2+CO)的大。为保障乙二醇装置气源供应稳定,结合装置投H/CO一般在5左右2,若作为乙二醇合成气,弛资、建设周期以及对原天然气头装置设备的利用放气量大有效气体成分损失大,特别是大量的弛等方面综合考虑,决定将原有的天然气转化装置放气,存在回收利用投资高、综合能耗高的问题生产合成气,作为乙二醇原料的备用气源。此外,由于采用空气基二段转化,出口合成气中N2含量高且难以分离,无法满足乙二醇合成气的需1改造方案探讨求。传统凯洛格天然气蒸汽转化法其典型合成气该厂新建乙二醇项目采用国内某研究院开发组成与乙二醇合成气组成见表1。的草酸酯法合成工艺,通过CO偶联制草酸酯,草表1合成气组成干基体积组成,%天然气转化酸酯加氢工艺制备乙二醇。组分名称乙二醇合成气组成段转化炉出口习草酸酯合成法是利用醇类与N2O3反应生成亚硝酸酯,在催化剂上氧化偶联得到草酸二酯,草酸二酯再经催化加氢制取乙二醇,其反应方程式如下:13.142NO+l/20≥N20(1)H22ROH+N20=2RONO+H202c0+2RONO=(COOR )2+2NO(3)收稿日期:201405-23;收到修改稿日期:2014-07-09。(COOR )x+4H =(CH OH)2+2ROH作者简介:邢涛,男,1968年出生,高级工程师,1991年7月反应式(1)-(4)的反应实际结果是CO与O2毕业于天中国煤化工工、天然气化工行业话:057487975061和H2合成草酸,这一过程实际并不消耗醇类和亚的工程设E-mail: xiCNMHG硝酸,因此醇类和亚硝酸是中间物。总的反应式★该项目已申请专利,中国专利申请号:20141011543.54期邢涛等,天然气蒸汽转化改造制乙二醇合成气探讨225天然气转化装置改造的目标及关键是:提高内温度的升高需更换二段转化炉内的耐火衬里,合成气中CO的含量满足乙二醇合成气的化学当改造费用约4000万元。量比,尽量降低合成气中的N2含量。通过对天然22氧气中配二氧化碳和水蒸气方案气蒸汽转化装置流程、设备等的研究分析提高合该方案是用氧气、二氧化碳和水蒸气组成混成气中co含量的方法可分为4种;①CO2加氢合气,模拟空气组成(保证O2体积浓度为21%法;②CO2CH4法;③部分氧化法;④水蒸气一CO2氧化碳和水蒸气添加量主要根据合成气中的Hy转化法。其中前两种方法还处于实验室研究阶段Co进行调节)以替代原二段转化炉的空气,主要因此只对后两种已经工业化的方法进行论述。基于以下几方面:①原天然气转化装置配置有苯菲尔脱碳系统,因此可以回收CO2并部分替代原2改造方案的确定空气中的N2;②水蒸气为天然气转化的反应物,配通过研究分析,结合工厂已有天然气装置的部分蒸汽既保证了氧气的喷射速度又可作为氧现状,提出了以下两种改造方案①纯氧方案,即气中断时的烧嘴保护汽,防止回火而烧损烧嘴;③将原空气基二段转化改为纯氧转化;②氧气中配CO2作为变换反应的产物,加人后可有效抑制变换氧化碳和水蒸气。反应的深度,提高合成气中CO的含量21纯氧方案23两种方案对比分析该方案用纯氧代替原来二段转化炉中的空1)氧气中配二氧化碳和水蒸气方案中,原气,从而调节合成气中的H2/CO降低合成气中的段转化炉的空气一蒸汽预热段可以用作混合气N2含量,满足乙二醇生产的要求。通过对原凯洛格(氧气+二氧化碳+水蒸气)的预热。通过对现有装装置分析,该方案主要存在以下问题置核算,原来该预热段的热负荷为44MW;管内介1)原凯洛格装置一段转化炉对流段的蒸汽-质的空气改为混合气(氧气+二氧化碳+水蒸气)空气加热盘管不能直接用于预热氧气。对流段烟该预热段的热负荷为416MW,可以看出介质变化气温度高达900℃,加热纯氧盘管材料至少需要采对这组盘管的热负荷及转化炉后续对流段的影响用 Inconel或者更高材质,且通过对流段直接预热非常小,不会引起后续取热面操作条件的剧烈变氧气在安全方面存在较大隐患。因此如果采用纯化,也就是说从材料和热平衡角度没有明显影响氧方案需要对对流段烟气热量回收系统进行热量采用氧气+二氧化碳+水蒸气方案,原一段转化炉衡算和相关改造,工程量大且投资高。的对流段不需要进行改造。2)原有二段转化炉烧嘴为环状结构,由2个2)从二段转化炉角度看,二氧化碳+水蒸气替同心圆环状耐热的合金钢管组成,环状管上安装代氮气后,发生催化部分氧化的炉膛内温度没有有2排喷管。空气由外环管侧进入,以高速流至对明显变化,因此烧嘴及耐火砖方面均无需进行改边,进入内环管,然后经分布器进入各喷管,将空造。气喷射入炉顶部的燃烧空间,与出中心管的一段3)与纯氧方案相比,需要增加二氧化碳压缩转化气相混合,进行燃烧反应。为防止回火,喷管机,经核算可由工厂原有空气压缩机改造后替代。喷射的气流速度在30m/s以上。改为纯氧后,大氧气中配二氧化碳和水蒸气方案的改造费用量惰性气体减少,烧嘴喷口气流速度降低,不仅使约3000万元。烧嘴附近的温度大大提高,高温区域上移,也因流通过对两种方案的比较综合改造的工程量、速降低,可能导致回火,因此重新更换专用的纯氧改造费用、建设周期、安全以及对装置改造的范围烧嘴以适应新的工况。等多方面因素,氧气中配二氧化碳和水蒸气方案3)原凯洛格二段转化炉采用的是浇注料衬更加适合用于当前装置的改造。里,采用纯氧后,炉内温度升高,必须将浇注料衬里更换为刚玉砖衬里,同时增加衬里的厚度3工艺原理及流程综上所述若采用二段转化炉纯氧转化需对31工艺原V凵中国煤化工段转化炉对流段进行热量衡算并对对流段换热本次改CNMHG+蒸汽组合管进行改造、更换纯氧烧嘴以及由于二段转化炉混合气替代原一段转化炉的空气,其中氧气的含014年第37卷量控制在接近空气的体积组成(约为21%),主要表3二段转化炉出囗气体组成摩尔分数,%是考虑氧气含量过高,原有装置无法满足材质方组分名称二段转化炉出口的气体组成面的要求,同时,考虑到逆变换反应为吸热反应氧气的加入也保证了二段转化炉热量的供应。天然气蒸汽转化工艺的合成气中H2含量较0.254高,其主要原因就在于变换反应是转化炉中进行11.765的主要反应之一,并且直接影响合成气的组成。41479CO+H20 =P COx+H2 AH
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