某空分装置氧气放空阀及放空管线爆炸事故分析

2012-03-05 22:47:14 来源: 编辑:中国煤化工网人评论

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    【简要经过】
    2010年11月1日,事发前3号空分装置冷箱高压液氧A泵正在运行;B泵检修后试运行,准备投备用。22:59,高压液氧B泵在预冷泵时发现密封气压差显示故障,现场检查泵密封气系统及机械盘车均未发现问题,判定差压变送器故障,值班人员通知仪控人员处理缺陷。
    23:51,运行中的高压液氧A泵密封气压差低于0KPa,联锁动作,高压液氧A泵停运。此时3号空分装置冷箱高压氧气送出管线上阀门状态:送出阀PV3-102开度100%,氧气放空阀PV3-109开度55%。氧气送出管线压力显示4730KPa, 氧气送出管线流量显示52094Nm3/h。
    值班人员马XX到现场检查高压液氧A泵状况,23:54:43,在到达3号空分装置高压液氧泵箱附近时,发现氧气防爆间有火光,立即通知本班班长,并通知消防、调度、应急等部门。班长宣布紧急启动氧管线爆燃现场处置方案,并现场组织本班人员灭火,同时安排岗位人员关闭氧气送出阀PV3-102,开大去消音塔氮气阀PV3-110至25%以上,给氧气防爆间充氮气灭火。关闭高压氧气去气化装置的HV370003a/b切断阀,及时打开3号氧气缓冲罐底部排淋阀泄压,工艺人员迅速隔离了3号空分氧气系统。
    11月2日0:05,3号氧气防爆间的明火扑灭。
    本次火灾导致氧气放空阀PV3-109损坏,Φ8英寸铜质阻尼孔板烧毁。
    【原因分析】
    1、高压液氧A泵停运导致氧气缓冲罐及氧管线内高压氧气向放空阀PV3-109倒流。氧气气流高速通过放空阀阀芯,因摩擦过热或静电导致燃爆,是事故的直接原因。
    2、#3空分氧管线设有氧气缓冲罐,但是杭氧公司在设计时,未考虑到液氧泵停运时,氧气缓冲罐的氧气有可能向氧气放空阀PV3-109和氧气送出阀PV3-102倒流,在设计上虽然设计了止回阀,但设计位置错误,本应设计在氧气送出阀PV3-102之后,但实际设计在界区氧气送出阀PV3-120之后,是导致事故的主要原因。
    【防范措施】
    1.联锁系统是实现装置本质安全的一个重要组成部分,应对装置的安全起到本质安全保护作用,但杭氧公司在本质安全上针对联锁设计考虑不全面,高压液氧泵故障或误动的条件下,氧气放空阀应限定开启速度,确保安全生产。
    2.空分分厂要认真汲取事故教训,做到举一反三排查隐患,要进一步查找和完善紧急状况下安全技术处置措施,加强应急处置演练。
    3.空分分厂生产技术专业人员要强化工程设计、施工与生产实际的衔接,改善氧气排空管线的配置,增加排空阀直管段有效长度,减小气体对阀门的冲击。
    【事故图片】
氧气放空阀及放空管线爆炸事故分析图片

 

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